‘故障减少了,设备连轴转稳稳当当,时间利用率一提,产能跟着就上来了。’在世界最大抓斗挖泥船‘金广’的甲板上,船长刘正谦望着平稳运转的抓斗,眼神中透露出欣慰之情。历经数月的技术改造,这艘以‘啃硬骨头’著称的‘大国重器’,再次焕发出硬核实力。

‘金广’被誉为‘世界第一抓’,长期承担着港口扩建、航道疏浚等关键任务。它配备的200立方米和136立方米两套液压抓斗,在面对风化岩等复杂工况时,总能轻松应对。然而,随着服役年限的增加,高强度挖掘带来的磨损问题逐渐显现。重机升降油缸、抓斗液压泵、钢桩绞车液压泵等核心设备接连出现故障,不仅限制了船舶的产能,更成为工程进度的‘绊脚石’。
‘进口备件采购周期长、成本高,还经常找不到匹配型号,我们必须走国产化替代的路!’面对新任务的紧迫性,维修负责人胡知亭语气坚定。
2025年1月,‘金广’紧急进入船厂,一场围绕核心液压系统的技改攻坚战全面拉开序幕。面对没有图纸、没有参数的重机升降油缸,技术团队驻守在船舶上,逐点测绘关键尺寸,从材质分析到工艺优化,进行了全流程、全周期的穿透式攻关。最终,仅用85天就完成了重机升降油缸的设计和生产,不仅彻底解决了内漏问题,还比原配件减重25吨,成本仅为二手进口件的三分之一。

摆在团队面前的,还有磨损情况同样严重的抓斗液压泵。‘特别在面对坚硬的风化岩时,伸出的抓斗像行动迟缓的老人,常常只能缓慢地啃咬着,总是力不从心。’刘正谦船长说道。磨损带来的液压油渗漏,更让每周的检修变成一场与时间和油污的赛跑。团队经过反复分析研究,选用了新型国产液压泵,并配置了自主研发的密封件,让抓斗瞬间恢复了往日的生龙活虎,实现快速有力地破土,闭斗时间也从40秒恢复到正常的26秒。

除了抓斗,钢桩绞车液压泵也在与时间赛跑。由于性能衰减,起桩、移船动作愈加迟缓,每一次操作都耗费大量时间,让习惯速战速决的船员们焦急不已。结合施工需求,在此次技改中,团队使用了更大流量的国产泵进行替代,调试完成后效果立竿见影。起桩时间从原来的2分钟锐减至30秒,起桩速度大幅提升,效率瓶颈被彻底打破。
技改完成后,‘金广’立刻奔赴海南施工现场。截至目前,船舶已连续稳定运转半年,更换的国产备件全部表现出色。‘以前夜里总担心设备‘罢工’,觉都睡不踏实,自从船舶设备全面更新换代后,一直平稳运行,悬着的心也放下了,干活更有劲!’刘正谦双手握紧围栏,注视着浩瀚的海洋,这艘 ‘世界第一抓’,正带着强劲的‘中国心’续写新的施工传奇。

来源:中交广航疏浚有限公司党工部及相关部门